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    巨化集團:練強數字化“體魄” “零備機”加碼發力

    時間:2022-08-15 16:35:05 | 來源:中國網

    首頁>南孔要聞>

    減少現場操作檢修作業頻次、避免不必要的資源浪費、夯實安全環?;A、提升裝置運行效率……今年以來,巨化集團緊緊圍繞省委袁家軍書記提出的打造“數字石化基地”目標,通過采用精良裝備加快推進“零備機”改造,最大限度降低人的不安全行為和物的不安全狀態,全面提升裝置本質安全和綠色高效運行水平。截至目前,巨化集團已有21套裝置實現“零備機”上線運行,裝置故障率大幅度下降,節能增效成效顯著。

    精良裝備是“零備機”的重要支撐。巨化集團黨委書記、董事長周黎旸多次強調,“零備機”是解決檢修頻次高問題的關鍵,目的是通過精良裝備和精益維護,降低檢修作業量,為“零手動”改造更好地支撐賦能,提高運行效率,創造更大價值。同時將操作人員、檢修人員、技術人員解放出來,將更多的精力投入到學習提升中,主動賦能服務,做更有價值的工作。

    在近日召開的精良裝備專題會上,巨化集團黨委副書記、總經理李軍也專門指出,“零備機”改造是生產工具、生產手段實現現代化的過程,是高質量發展的重要支撐。要堅持高質量、少數量、精維護,提高整個集團設備管理水平,挖掘禁錮價值。在推進過程中,要發揮專業、專班作用,強化全生命周期意識、全員生產維護意識和全面感知意識,探索現代設備管理,做到數字化、智能化、可視化、低碳化。

    將不可能變為可能

    從員工定時巡檢到數字“e人”紅外線巡檢、從隔三差五的突發性檢修到計劃性檢修……寧化公司正丙醇裝置是巨化集團第一套“零備機”裝置盆景,至今已經平穩運行90余天,不僅有效降低了生產成本、釋放了人力資源,同時進一步提升了裝置本質安全水平。

    “剛開始員工有點擔憂,覺得不太可能完成,而且會適得其反增加工作量。但事實證明,‘零備機’通過采購先進裝備、優質工件等提升精良裝備后,動設備完好率由原來的76%提升到96%,計劃檢修率由原來的40%變為98.5%,‘零備機’讓員工操作強度大幅降低,大家切切實實感受到數字化改革帶來的巨大變化……”巨化集團首席工程師、寧化公司副總工程師吳剛說道。如今,寧化公司新老裝置都在積極推進“零備機”改造,目前已有5套上線運行,員工也從最初的懷疑變成擁抱,積極融入推進。

    如果說寧化公司的“零備機”改造為企業高質量發展注入了強勁動能,那么石化材料事業部環己酮車間“零備機”改造則讓老裝置迎來了第二春。

    1985年建成的環己酮裝置,過去總給人低老舊的印象。然而,該車間乘著數字化改革東風,依據實際工藝狀況匹配最佳設備,原系統裝置實現了鳳凰涅槃,不僅有效解決了經常性突發檢修問題,還實現了原系統整體經濟運行效能的跨越提升。

    “設備的迭代升級讓裝置穩定運行周期持續拉長,現在兩三個月不檢修是很平常的事了?!闭勂鸹A設備改造,環己酮車間員工贊不絕口。設備檢維修頻次由105次/年下降到3次/年;利用氧化尾氣中的熱能和動能制取副產蒸汽和膨脹發電,實現循環利用、綠色排放……石化材料事業部環己酮車間憑借豐碩的改造果實,打造出了巨化集團首家老裝置“零備機”改造盆景,讓干部職工體驗到并更加篤信“零備機”創造的價值。

    將“多檢修”變為“精維護”

    檢修和維護相比,前者不僅耗時耗力,還會因作業產生一定的風險,造成檢修過程中的能耗、物耗、人力資源的浪費。在氟化公司副總經理兼五車間主任胡曉偉看來,實現“零備機”改造不僅可以有效減少檢修頻次,避免檢修過程中的損耗和人力的高投入,同時可以通過精良裝備的提升和精維護,確保裝置長周期安全穩定運行。

    該事業部五車間是“零備機”改造試點單位,自上半年實施“零備機”改造以來,車間將裝備精良化作為攻堅目標,對容易出問題的設備進行攻關,對關鍵設備材質、選型展開優化,通過采取“高端裝備+精良維護+專業管理+最優工藝”的措施,最終完成“零備機”改造。目前,車間零備機率達到86.5%,設備檢修費用同比下降45萬元,現場靜態設備實現了無泄漏標準,全部設備完好率高于99%,主要設備完好率達到100%。

    “‘零備機’突破了傳統化工行業‘一開一備’的生產模式,是未來工廠重要的一環?!焙鷷詡M懷信心地說道,“如今我們通過加強日常的‘精維護’工作,可以有效確保各臺設備健康安全穩定運行,在提高運行質量的同時,降低人員勞動強度?!?/p>

    走進氟聚合物事業部2R22裝置現場,事業部機動部部長夏汝焱正在認真檢查設備運行狀態,并與裝置技術人員不斷地調整精維護方案。他說,自從該裝置實現“零備機”后,現場檢修作業大幅度下降,但要保持裝置的長周期安全穩定運行,精維護是關鍵保障。

    “目前我們事業部有7套裝置正在進行‘零備機’改造,我們在改造過程中不斷總結經驗、優化方法,通過加強對各節點質量的把控,確保項目順利實施?!毕娜觎捅硎?,為提高“零備機”裝置運行穩定性,事業部明確設備維護職責,突出發揮班組一線維護保障作用。同時,事業部還組織崗位員工開展設備維護技能培訓,讓員工準確掌握設備維護要點,提高班組設備維護能力,確保運行設備的性能完好率。

    將“減值”變為“增值”

    數字化改革的初衷是更好地創造價值,“零備機”改造亦是如此。

    設備存在缺陷不僅潛藏著安全風險隱患,更會導致整套生產裝置的不穩定甚至停車檢修,在此過程中造成的產量、能耗損失和人力物力的投入就是一個“減值”的過程。通過精良裝備,不僅確保了裝置長周期安全穩定運行,還有效避免了生產“減值”。與此同時,提升效率和減少人力物力投入,也給生產帶來了“增值”效應。

    今年以來,氯堿新材料事業部秉持精益六西格瑪的管理理念,完成了精良裝備、電子報表、電子巡檢等改善項目,全力推進裝置“零備機”改造,實現從“一線智能化”到“運營智能化”的升級。

    改造過程中,該事業部咬定精良裝備提升目標,從機、電、儀、藝各專業著手開始梳理提升,通過更換容易出現問題的硬件,同時對關鍵設備的材質、選型進行優化,取得良好成效。離子膜車間新干燥硫酸泵由16臺減少到3臺,從以往的平均3個月一檢修到2年免檢,節約了大量安環資源和人力資源?!半m然‘零備機’改造提升了設備采購成本,但精良裝備卻實現了高質量、精維護,通過算‘經濟賬’‘長遠賬’,改造后的設備反而‘增值’不少!”機動科科長劉啟新這樣說道。

    “增值”帶來的不僅僅是經濟效益,同樣還有安全環保效益。精細化工事業部在實現全部裝置“零手動”改造的基礎上,通過“零備機”改造,進一步消除人的不安全行為和物的不安全狀態,提升裝置的運行水平和效率,夯實安全環?;?。

    “‘零備機’是‘零手動’的保障支撐。我們目前已經實現2套裝置‘零備機’改造,裝置工藝平穩率得到了進一步提升,報警數量大幅下降,為企業安全生產亮起了‘健康碼’?!痹撌聵I部機動部副部長李鋒表示,下一步,事業部將在精良裝備提升的基礎上,不斷強化電、儀的精良裝備提升,進一步織密數字化安全“防護網”,讓隱患無處可藏。

    應勢而變的改革,是企業經營發展的制勝關鍵。當前,巨化正以數字化改革為抓手,緊緊圍繞“零手動、零備機、零距離”目標,不斷推動生產操作模式、生產管理模式、安全管控模式的變革。練強“零備機”體魄,是進一步深化數字化改革的重要支撐,讓我們進一步轉觀念、講協同、挖潛能、創效益,積極作為、主動推動數字化改革,為企業提質增效推動高質量發展加碼發力。(巨化集團供稿,作者:徐嘉胤 黃琦云)

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